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陕焦公司黄陵煤化工化产车间技改项目顺利完成

发布日期:2023-10-18浏览次数:224次

一项小改造 年省上百万——陕焦公司黄陵煤化工化产车间顺利完成罗茨风机改造
近日,陕焦公司黄陵煤化工对化产车间罗茨风机进行了深度技术改造,通过引入山东硕源动力科技有限公司空气悬浮离心鼓风机和永磁同步电机技术,实现了更高的投入产出比,不仅为公司节约了大量电费,还提高了设备效率并减少了噪音,改善了员工的工作环境。据改造技术人员介绍,按照目前运行情况计算,两台新改造150KW的空气悬浮离心鼓风机已满足生产需求,每小时可节约用电300度左右,每年可节约费用150余万元。


罗茨风机是该公司污水处理系统的重要设备之一,每条管线风量在120m³/min 左右,新建初期每条线路使用2台风机就能满足当时的工况。随着设备老化,现在备用机也同时开启,加之罗茨风机高耗能、低效率、噪音大,维修费用逐年上涨等问题,不仅增加了运营成本,还影响了工作环境。

为积极响应陕焦公司节能降耗号召,该公司以问题为导向,前期组织机动部专业技术人员先后到陕西韩城市陕钢集团龙钢公司、山西临猗晨升商贸污水处理厂、山西潞安丰喜泉稷能源有限公司等实地考察,吸取先进技术和管理经验。随后根据实际制定罗茨风机改造方案,对生化罗茨风机进行技术改造,通过引入山东硕源动力科技有限公司空气悬浮技术,罗茨风机功耗大幅降低,效率显著提升,永磁同步电机技术的应用使设备运行更稳定,噪音减少很多。10月10日,该车间生化1号、5号罗茨风机升级改造成磁悬浮离芯风机己完成正常投运,前期生产投运的4台160KW罗茨风机已停机,两台新改造的150KW空气悬浮离心鼓风机已满足生产需求。

这只是该车间节能降耗工作的一个小缩影。据了解,今年以来,该车间聚焦节能降耗工作目标要求,从设备和技术两个层面入手,逐步改善高耗能、低效率设备:在综合泵房岗位实施了132kw生产水泵电机变频调速恒压运行,可根据供水压力自动调节水泵恒压运行,降低运行电流30A左右;在炼焦配电室加装SVG无功补偿装置,抑制谐波并提高用电功率因数至0.96,提高电能质量;委托西北区域省间调峰服务负荷聚合商资质单位、陕西省电力市场售电公司,参与西北区域电力辅助服务市场调峰、电量双边直购电交易项目,获得电价优惠,降低企业用电成本……一个个节能降耗技术攻关项目的实施落地,推动节能降耗在化产车间落地落实,取得成效。(来源:陕焦公司)